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失效案例
(1)某垃圾焚烧项目滤袋失效分析
项目概况:安徽垃圾发电厂一台75t/h循环流化床锅炉,主要焚烧生活垃圾,少量煤粉助燃,烟气净化工艺如下:炉内脱硝+半干法脱硫+活性炭吸附+布袋除尘器。2016年9月更换PTFE+PTFE覆膜滤袋,一个月后陆续出现滤袋破损,主要表现为袋底脱落,如下图所示,该厂怀疑滤袋质量存在问题。

人孔门观察滤袋底部(袋底缝合线处脱落)
失效原因分析:
首先对旧滤袋进行全面检测分析,袋底缝纫线材质为PTFE缝线,缝纫线断裂强度大于30N,滤袋克重、厚度、透气、强力、断裂伸长率满足相关技术要求,滤料无明显质量缺陷。具体测试数据如下表:
经外观分析确认,破损滤袋袋底均存在不同程度磨损,如下图所示。初步判断袋笼与滤袋不匹配造成滤袋破损,经过测量滤袋的长度为6950~7000mm,而袋笼长度为6970~6980mm,部分滤袋与袋笼长度不匹配,印证了之前的判断。
综合分析认为,该项目由于滤袋和袋笼长度不匹配造成袋笼和滤袋底部摩擦,袋底缝纫线被磨断,袋底脱落进而粉尘排放超标。由于该厂并未更换袋笼,旧袋笼有机硅涂层脱落,锈蚀严重,加速了袋笼和滤袋底部的摩擦,导致滤袋在安装一个月后陆续出现破损。进一步调查发现,由于设备老旧,无相关技术参数记录,该厂在换袋前,提供一条样袋作为滤袋加工尺寸依据,而此样袋的长度为6970mm,并且该厂隐瞒了上批滤袋袋底脱落的情况,导致滤袋仍按照旧滤袋尺寸加工,出现了后续破袋情况。

滤袋破损形式
整改措施:
2017年5月该厂重新更换一批PTFE+PTFE覆膜滤袋,滤袋长度7100mm~7300mm,现已稳定运行一年,无滤袋破损情况发生。
项目概况:安徽垃圾发电厂一台75t/h循环流化床锅炉,主要焚烧生活垃圾,少量煤粉助燃,烟气净化工艺如下:炉内脱硝+半干法脱硫+活性炭吸附+布袋除尘器。2016年9月更换PTFE+PTFE覆膜滤袋,一个月后陆续出现滤袋破损,主要表现为袋底脱落,如下图所示,该厂怀疑滤袋质量存在问题。

人孔门观察滤袋底部(袋底缝合线处脱落)
首先对旧滤袋进行全面检测分析,袋底缝纫线材质为PTFE缝线,缝纫线断裂强度大于30N,滤袋克重、厚度、透气、强力、断裂伸长率满足相关技术要求,滤料无明显质量缺陷。具体测试数据如下表:
旧滤袋测试数据
| 编码 | 测试项目 | 单位 | 检测数据 | |
| 1 | 克重 | g/m2 | 1212 | |
| 2 | 厚度 | mm | 0.95 | |
| 3 | 透气 | L/(dm2·min)@200Pa | 9.3 | |
| 4 | 强力 | 径向 | N/5cm | 1002 |
| 纬向 | 1166 | |||
| 5 | 缝纫线材质及强力 | N | 35 | |
经外观分析确认,破损滤袋袋底均存在不同程度磨损,如下图所示。初步判断袋笼与滤袋不匹配造成滤袋破损,经过测量滤袋的长度为6950~7000mm,而袋笼长度为6970~6980mm,部分滤袋与袋笼长度不匹配,印证了之前的判断。
综合分析认为,该项目由于滤袋和袋笼长度不匹配造成袋笼和滤袋底部摩擦,袋底缝纫线被磨断,袋底脱落进而粉尘排放超标。由于该厂并未更换袋笼,旧袋笼有机硅涂层脱落,锈蚀严重,加速了袋笼和滤袋底部的摩擦,导致滤袋在安装一个月后陆续出现破损。进一步调查发现,由于设备老旧,无相关技术参数记录,该厂在换袋前,提供一条样袋作为滤袋加工尺寸依据,而此样袋的长度为6970mm,并且该厂隐瞒了上批滤袋袋底脱落的情况,导致滤袋仍按照旧滤袋尺寸加工,出现了后续破袋情况。

滤袋破损形式
2017年5月该厂重新更换一批PTFE+PTFE覆膜滤袋,滤袋长度7100mm~7300mm,现已稳定运行一年,无滤袋破损情况发生。





